创新驱动谋发展 管理创新降成本
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时间:2020-04-29 浏览:716 投稿:党群工作部 文作者:文/图 经营部 丁洁 文作者二: 文作者三: 图作者:文/图 经营部 丁洁 图作者二: 图作者三:
    在公司2020年的“创新周”活动中,经营部申报的《引入机械化装车方式,提高劳动效率,降低人工成本》获得了管理创新成果一等奖。成绩的背后,是公司领导对管理创新工作的高度重视和大力支持,是部门通过积极探索现代物流发展趋势,创新产品装车运输方式,为公司降低生产成本作出的实实在在贡献。
 

 
传统人工装车效率低、成本高
 
    近年来,公司一方面强化生产前端,优化工艺操作,提高产品质量和产量,增加效益,一方面抓住产品尾端,解决人力资源短缺与装车运输需求的矛盾突出问题,降低人工成本,促进企业的发展与壮大。
 
    公司尿素产品自动化包装线于2012年底改造完成,2013年1月投入使用,产品包装、堆码、装车等方式发生了重大改变。产品火车装车作业由13台两齿叉车配合人工完成,装车作业方式原始、落后、效率低,完全不能适应现代物流发展趋势,在公司生产经营中出现诸多问题。尿素产品每天火车装车发运量大,装车人员多,而且装卸人员主要为60、70后,年龄逐渐老化退休,而80、90后基本不愿意从事装卸这样重体力活,人工劳动力严重缺乏,人工成本会逐步增加;塑料托盘损耗大,年损坏率达15%左右;叉车使用年限较长,维修成本高;且装车作业现场人员多、叉车密集,相互交错,存在较大安全风险。
 

 
探索现代物流运输,优化装车方式
 
    如何突破自有专线火车站台自身局限,在现有条件下创新探索出紧跟现代物流运输步伐,又能适用于尿素产品装车发运,降低各项费用的模式,是摆在公司面前的一项重要课题,也是一次重大的挑战。经营部积极调研和收集现代物流运输信息,探索新的装车方式,降低人力资源成本。
 
    通过对人工装车效率、成本,以及存在的问题进行分析讨论,经营部提出了《引入机械化装车方式,提高劳动效率,降低人工成本》方案。采用五齿叉车和四向进叉托盘,叉车将堆放产品托盘直接叉入车厢,利用推出器的工作原理将产品摆放到指定位置,实现叉车自动化装车。方案分阶段逐步实施,先满足一条线进行,再到两条线、三条线,逐步到六条线的装车任务。2017年11月制定装车方案,完成不同型号车皮试装工作,叉车装车效率达到92%以上。2017年12月,完成两条包装生产线托盘、叉车租赁合同谈判,并签订合同。2018年4月,完成两条码垛机的改造,配合叉车装车。随着方案不断推广,实施成效逐步凸显,仅2018年9月便完成叉车装车495车,合计32060吨。
 

 
加快员工叉车技能培训,推进改造工作
 
    员工对创新创效管理认知度高,个人综合业务技能强是推进创新工作顺利开展的关键。经营部围绕实现机械化装车工作目标,对装车操作人员多次开展叉车业务培训、技能竞赛活动,在提高装车效率上全力打好安全发运攻坚战。
 
    早在2018年6月,为提升装车人员叉车技能提升,推进机械化装车,经营部提前对51名操作人员进行叉车理论知识和实际操作技能培训,培训后进行了直线、S型、堆码三大内容实际操作的严格考试。经培训和考试,51名人员取得了叉车操作资格证。2019年3月,经营部再次组织叉车人员进行了操作实战培训,对作业过程中起步鸣号、系安全带、手刹、货物倾斜等容易存在和疏忽的问题进行说明和强调,并现场找出操作人员存在的问题,现场进行指导和纠正,提高了工作效率,减少了装车过程中的破包现象。5月份,经营部又组织开展叉车人员技能竞赛,对业务技能突出的人员进行奖励,提升了操作人员的积极性和对叉车装车模式的认可。
 

 
实现机械化装车,节约成本见成效
 
    按照“提高效率、安全发运”的工作目标,经营部一方面加快市场调研和设备安装协调,积极推进改造工作,一方面做好租用和现有叉车、托盘的使用管理工作,加速方案的落实,于2018年12月实现全面叉车装车。
 
    公司尿素产品的装卸任务由水富市运输公司承担,采用机械化装车后,运输公司装卸人员从114人减少到51人,人工成本、装卸费用、托盘耗损费、叉车维修费等每年就可以为公司节约260多万元。
 
    志高山峰矮,路从脚下伸。只有登上山顶,才能看到最美的风景。创新驱动、降本增效的路还很长,在公司整体框架之下,经营部将进一步积极思考和探索,紧跟市场步伐,主动出击,创新管理,寻求新的发展和机遇。