随着最后一根电缆的剥离、上套管、端子紧固,标志着历时一星期,投入30个人工的二氧化碳捕集与利用环保项目DCS接线任务正式完成,开始进入紧张的仪表调试阶段。
二氧化碳项目采用高度集成的自控系统来实现各种灵活的控制方案,与公司甲醇装置共用一套控制系统,大大节约了投资费用。项目新增仪表、电气电缆200根,工艺控制输入/输出点179个。控制柜的装配与接线调试是一项非常繁琐的技术性工作,从系统设计、施工图的绘制、元器件的选择和装配、配线、标记、检验等一系列工序,工期比较长而且错线率比较高。维保事业部要求,为保证甲醇工艺安全运行,趁装置停车消缺间隙,务必完成所有机柜间接线工作。
时间不等人,为使接线各阶段的工作更加快速有效,维保智控中心提出了“项目总动员,打响攻坚战”的口号,迅速便根据设计院资料完成了施工图的绘制,将每一个信号回路都在图纸上完整的体现出来,同时根据设计安装新增的卡件、继电器、安全栅等元器件。停车前期对电缆线进行逐一核对和分配,细致的准备工作大大的提高了工作效率,将接线工作周期从原计划的10天缩短至7天。
为保障接线的准确度,一次通过检验,团队成员采用详细的信号标签,降低了复杂线路对图纸的依赖性,将控制柜内的部分元器件集成在一起,优化接线方式,避免了因为长时间运行导致的接线松动、氧化等问题,大大减少了回路故障等不安全情况发生。
因疫情影响,二氧化碳项目后续建设工作主要由公司维保事业部接手施工,目前,管道配制、焊接,现场仪表安装、电缆敷设、软件组态已基本完成,随着机柜间接线工作的结束,自控系统已经具备工艺联合调试条件。