原甲醛加压精馏塔C331在7月18日成功吊出后,19日上午9时,新设备也实现成功吊装。被列为本次有机大修关键控制项目的一聚C331更换项目在检修及工艺人员的密切配合下顺利完成。
稀甲醛加压精馏塔C331,是用于回收整个系统的稀甲醛,并清除多余水分的重要设备。正常运行时塔内温度高达到140摄氏度,压力0.25MPa左右,甲醛在高温高压条件下发生康尼查罗反应产生具有腐蚀性物质甲酸。该设备从2001年一万吨聚甲醛投产以来已经使用了9个年头。由于内部高温高压,又长期甲酸腐蚀,近年来C331经常出现泄漏现象,对聚甲醛产品的正常生产造成影响。
由于该塔体积庞大,高30余米,直径12米,仅填料就高达20米。加之更换任重,检修时间长,被列为本次有机大修关键控制项目之一。自7月12日停车起,聚甲醛车间、设备部以及来自天鸿公司相关人员就开始为塔体更换做准备。在对原塔体保温及陶瓷填料进行拆除后,检修人员逐一对相关工艺管线进行切割。18日下午5点,在各检修、工艺人员的密切配合下,原C331被整体顺利吊卸。
19日上午9时,在确保塔底座稳固,具备新塔更换条件之后,随着现场指挥员的一声令下,吊车将新C331缓缓从地面吊起,仅用了不到半小时时间,庞然大物C331成功吊装。经过7日鏖战,C331更换工作顺利结束,随后还将进行陶瓷填料填装,相关工艺管线焊接等工作。