1月1日,供热装置3#锅炉实现安全稳定运行342天,刷新供热装置单台锅炉最长连续运行周期记录。
锅炉是输出蒸汽的有机载体,为确保锅炉长周期安全稳定运行,装置从精细检修、源头管控,精准调控、技术创新,精心巡检、优化工艺三方面着手,对症下药,逐个攻克长周期运行制约因素,稳步实现装置长周期运行水平新突破。
精修细检,修必修好;源头管控,稳定运行。装置领导提前谋划、细致安排,确保检修人员以“精益求精”的原则深入现场,严格把控检修细节,对关键检修项目全程跟进。此外对容易产生积灰的尾部烟道进行全面清灰,提高锅炉换热效率,减少烟气阻力,为锅炉的长周期运行做好设备维检、保养。通过严格控制燃料煤中的全水分,结合全硫含量、灰份含量、发热量等指标,精细化将燃料煤合理堆放、掺烧混用。这一年来,对煤的运输、破碎、给煤全流程受控,未发生过严重堵塞等问题,将生产过程中临时抢修频率降至最低,确保了锅炉的安全、稳定、长周期运行。
精准调控,稳中求进;技术创新,精益管理。装置在追求参数稳定的基础上不断探索创新和更新设备,成功完成3#炉电除尘更新改造,新建并优化脱硫系统复线,实现每台锅炉脱硫系统一开一备,在降低成本的基础上,实现了锅炉二氧化硫和氮氧化物按照排放标准排放,且运行稳定,在线监测达标率99.99%,保障了锅炉的长期稳定运行;自主开发锅炉负荷自动控制系统,燃料煤自动采样机项目也成功验收开始投用,实现系统自动化的全面提升。
精心巡检,责任到人;优化工艺,节能降耗。设备稳定运行是锅炉长周期运行不可缺少的条件之一。装置全体人员严格把控巡检质量,班组落实责任,精心巡检,及时调整,避免“小事情”演变成“大事故”,为锅炉长周期运行做好设备保障。管理人员精准把握设备性能变化,紧盯关键设备,精细统计问题,敏锐识别隐患,将隐患消除在萌芽状态,以确保外送蒸汽质量达标,锅炉平稳运行。对各关键参数进行优化,降低能耗,减少受热面磨损,延长了锅炉的运行与检修周期。
342天,8208小时,锅炉轰隆运转、昼夜不休,这份成绩背后,是水汽人奋勇拼搏,勇毅前行,用智慧和辛劳换来的平稳和效益。路漫漫,其修远,新年伊始,水汽装置将以崭新的姿态,从基础管理入手,找准工作中的着力点和突破点,以安全、环保、创新、节能、高效为发展理念,为公司绿色高质量发展之路行稳致远。