9月20日下午13时36分,化肥合成氨装置液氨泵121-JA区域液氨泄漏报警发出报警,随后,现场巡回检查工艺人员用防爆电话,向合成氨控制中心报告——液氨泵出口压力表接头突发泄漏!少量刺鼻液氨气味迅速弥漫,若不及时控制,可能导致液氨泄漏扩大连锁事故。
当班工艺班长第一时间启动应急处置预案,同时向上汇报情况。随后,立即组织班组两名人员迅速穿戴重型防化服、佩戴空气呼吸器,携带防爆工具;中心控制室远程启动喷淋水系统对泄漏点持续喷水吸收泄漏液氨,有效抑制气雾扩散;在现场与中心控制人员密切配合的下,控制室人员立即停下液氨泵,现场同步关闭压力表根部阀门,彻底切断泄漏源。全程仅用6分钟,液氨泄漏险情完全控制住,未造成人员伤亡及环境危害。
本次泄漏事故的成功处置,源于化肥装置常态化开展的“液氨泄漏应急演练”及对员工重型防护装备穿戴要求、现场处置流程、水幕稀释等关键环节的熟练掌握,才铸就了今天能迅速反应,成功处置的实战能力。接下来,化肥将对合成氨、尿素两套装置针对压力表接头等薄弱环节开展专项排查,持续优化应急预案,保障化肥装置的安全稳定运行。