7月2日,煤气化工艺人员在巡检时发现泵P1706A运行时出现泄漏现象,查看发现,设备机封处液体泄漏量较大,且轴承运行伴有异响。初步判断为机封磨损严重、轴承损坏,若继续运行,不仅会导致物料泄漏污染环境,还将加剧设备部件损坏,引发电机过载甚至停机故障,严重影响生产连续性。
问题发生后,工艺人员迅速通知检修班组,对泵P1706A进行全面检修。当日9时,检修人员携带电动扳手、撬棍、管钳等专业工具抵达现场。作业过程中,他们严格遵循设备拆卸安全规程,经过一个半小时的细致操作,成功将泵整体拆卸,并吊运至维修厂房。
在维修厂房内,维修人员首先使用液压拉马将联轴器进行拆除,并用电动扳手精准拆卸泵盖螺栓,所有部件拆除完后对各部件接触面进行打磨,确认无高点后,更换新的轴承,采用热装工艺确保轴承安装到位;接着,按照安装标准对新机械密封进行组装,严格控制机封压缩量。完成部件更换后,对泵轴组件进行全面组装。经过3小时的紧张维修,泵P1706A检修完毕,重新吊运至现场完成安装调试。
此次高效的维修作业,彻底解决了泵P1706A的泄漏和振动问题,设备运行参数恢复正常,有效保障了生产流程的稳定运行,为装置安全、高效、持续生产提供了可靠保障。