7月1日中午时分,化肥装置突发紧急状况,工艺蒸汽压力骤然大幅波动,威胁到生产的稳定运行。关键时刻,操作人员迅速响应,成功化解危机,保障了装置的安全与稳定。
由于事发突然,工艺蒸汽压力数值急剧波动,远超出正常范围。蒸汽作为化肥生产的关键动力与原料,压力不稳会使多个生产环节出现异常,甚至导致装置停车,给公司带来严重损失。
面对紧急情况,班长第一时间启动应急预案,并向上级报告。值班领导与相关部门迅速响应,班组成员分工明确,一边安排技术人员排查故障,一边协调调整生产参数。经紧张排查,发现是供热装置锅炉给煤机异常跳车,导致蒸汽流量失控、压力波动。
找到问题后,操作人员迅速响应,化肥装置人员更是争分夺秒,协调调节蒸汽的同时调整生产负荷,克服困难,经过大家的紧张奋战,最终成功稳定工艺蒸汽压力,成功处理事故,及时保障了化肥装置平稳运行,避免了停车事故。
此次事件的成功处置,彰显了生产运营中心各装置在应急管理上的高效与成熟。长期的应急预案建设和定期演练,让员工在危机面前能够冷静应对,迅速行动,为装置生产的安全稳定提供坚实保障。