6月10日,甲醇工艺人员在调整设备X1108出料量大小时,发现石灰粉旋转阀已无法达到要求的最小出料量。经反复调试确认,即使将控制参数调至极限,出料量仍超出设定值,导致下游工序原料配比失衡。若不及时处理,不仅会影响后续工序原料精准供应,还将导致物料浪费、能耗增加,显著降低整体生产效率,甚至可能引发下游设备堵塞等连锁故障。
问题出现后,工艺人员立即联系设备维修人员,对旋转阀阀体内衬板间隙进行调整。当日9时,维修人员携带专用拆卸工具、吊装设备进入现场。作业中,他们严格执行设备维修操作规范,通过电动扳手等专业工具,对旋转阀进行精准拆除。历时2小时,顺利完成旋转阀整体拆除作业,并将阀体转运至维修厂房。在厂房内,卷尺测量出长度宽度,用电剪刀剪裁出新衬板,使用电焊将衬板与阀体进行焊接,新衬板减小了出料间隙,完成旋转阀的维修工作。
此次快速有效的维修处理,使石灰粉旋转阀出料量恢复正常,保障了生产线原料的稳定供应,为生产装置安全、稳定、长周期、满负荷、优质运行筑牢坚实基础。