脱碳效率亮红灯,化肥装置团队协作稳运行
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时间:2025-04-24 浏览:81 投稿:生产运营中心 文作者:陆雨竹 文作者二: 文作者三: 图作者:陆雨竹 图作者二: 图作者三:

近日,合成装置脱碳系统在运行中出现脱碳效率下降的情况,直接影响装置的安全稳定运行。面对这一突发状况,工艺人员迅速响应,通力协作,通过精准加入活化剂ACT-1,成功稳定系统运行,再次展现了团队高效协同的战斗精神。  


脱碳系统是合成装置的关键环节,其运行状态直接影响后续工艺的稳定性和氨产品质量。然而,在近期的运行监测中,工艺人员发现脱碳效率出现明显下降,CO₂脱除效果不理想,若不及时处理,可能导致系统温升过高,甚至影响装置长周期运行。  


“脱碳效率下降的原因有很多,可能是溶液活性降低,也可能是设备运行参数出现偏差。”工艺技术员迅速组织班组人员排查原因。经过数据分析与现场检查,最终锁定问题关键——脱碳溶液活性不足,急需补充活化剂ACT-1以恢复系统性能。  



时间就是效益,问题就是命令!工艺班组立即启动应急响应,制定加剂方案。主控人员紧盯参数变化,现场操作人员精准调节加剂速率,技术员全程指导,确保每一步操作万无一失。在团队的紧密配合下,ACT-1被缓缓注入系统,主控屏幕上的关键参数逐渐回归正常范围。经过数小时的严密监控,出口半微量降低,脱碳效率稳步提升,系统运行终于重回正轨。  


此次成功处置不仅解决了眼前的问题,更为以后积累了宝贵经验。事后,大家迅速展开复盘,分析脱碳效率下降的深层原因,并优化了活化剂的定期补充机制,避免类似问题再次发生。装置长周期稳定运行离不开每一名员工的细致巡检和精准操作,只有时刻保持警惕,才能防患于未然。未来,装置将继续以精益求精的态度,筑牢安全生产防线,为公司高质量发展贡献力量。