化肥合成氨成功处置压缩机入口压力骤降问题
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时间:2025-02-16 浏览:236 投稿:生产运营中心 文作者:普国金 文作者二: 文作者三: 图作者:普国金 图作者二: 图作者三:

2月16日,生产运营中心化肥合成氨生产装置,天然气压缩机入口压力突然发生快速下降,造成天然气压缩机进料不足,与空气的配比不合理,随时有触发联锁动作造成合成氨尿素两套装置停车。工艺操作人员根据工艺参数进行精准控制、快速反应、精准调节、防止装置"多米诺效应"发生,装置恢复了安全运行。

中午13时20分,当天然气入口压力造成天然气量与空气量比例值到达警戒值,并发出报警,合成氨装置即刻进入高危运行状态。压力骤降不仅会引发联锁动作,装置发生"多米诺效应",还会触发压缩机组的"死亡震颤"——喘振现象。面对压力的急剧下降,当班班长快速启动应急预案,组织班组人员进行快速处置,同时主控操作人员迅速向公司调度汇报,快速操作阀门稳定天然气系统压力、通知现场应急处置点人员配合现场处理,对现场天然气管道,阀门、环境进行查看监测。经过30分钟紧张的调整,天然气压力稳定,合成氨系统恢复稳定运行,成功化解天然气压力下降对装置的影响。


天然气作为合成氨的重要原料,其压力波动直接影响压缩机的运行稳定及工艺气的流量稳定。工艺气流量在整个合成氨的工艺流程中有严格的要求,天然气压力波动时,管道内压力的改变使天然气的流速发生变化,导致与空气流量配比不稳定极易造成联锁动作停车,若短时间内得不到控制会造成停车事故带来巨大经济损失,针对此次压力波动事故,随后班组长还组织装置工艺人员对合成氨装置天然气管道阀门,管道进行了全面排查,压力下降原因还在进一步排查中。