3月18日08时,化肥车间合成装置分子筛过滤器SP-109DB压差显示已经达到清洗要求,为降低合成氨装置能耗,减少工艺气压缩机103-J的蒸汽消耗,车间联手维保检修人员对该过滤器进行清洗。
合成分子筛系统位于103-J高低压缸之间,主要用于吸附合成气中的水分和碳氧化物,正常生产时为一台运行,一台再生备用。随着装置运行时间的不断延长,较多的粉尘集聚于过滤器中导致压差上升,不仅增加了103-J负荷,增加了蒸汽的损耗、对装置安稳运行造成不小影响。
清洗工作过程中,车间工艺人员依据标准化作业书指导,按照分子筛控制程序置半自动,现场泄压结束充氮置换后交付检修处理。09时,检修人员开始对相应管道加盲板并将过滤棒取出,工艺人员又立即配合对每一跟滤棒进行检查、吹扫,清洁合格后于11时交付检修人员进行回装。经过5小时的作业,过滤棒更换吹扫工作全部结束,工艺人员进行氮气置换、检漏后,启动再生程序成功投入系统运行,分子筛SP109DB清洗工作圆满结束。
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