合成氨装置分子筛系统位于103-J高、低压缸之间,主要作用是吸附合成气中的水分和碳氧化物,避免造成后系统合成塔105-D催化剂中毒。正常生产中一台运行,另一台再生备用。随着装置运行时间的不断增加,损坏的氧化铝球粉尘随气体排出设备,在过滤器中汇聚,造成压差上升,增加了103-J的运行负荷,同时对系统的压差和能耗均造成严重影响。
12月2日,分子筛过滤器SP-109DB压差已达250Kpa,达到工艺清洗要求,车间工艺技术员决定在线切除109-DB,对过滤器进行彻底清洗。早上6点,工艺具备拆除条件后,维保检修人员及时将过滤棒拆除,交由工艺清洗,12:00工艺清洗结束,维保检修开始回装过滤器。
截止发稿时,过滤器清洗工作全部结束,在工艺人员进行氮气置换和系统检漏后,将启动分子筛再生程序,为下一次运行切换作准备。