公司成立降低锅炉灰渣含炭量课题小组
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时间:2003-08-08 浏览:310 投稿:null 文作者:供热 黄华 文作者二: 文作者三: 图作者:供热 黄华 图作者二: 图作者三:

    由于供热锅炉灰渣含炭量一直偏高,特别是锅炉飞灰含炭量平均为9.5%,远远高于6.0%的设计指标,严重影响灰渣的综合开发利用,为此公司专门成立了降低锅炉灰渣含炭量课题小组,负责减低锅炉灰渣含炭量测试方案的组织工作。
    
    锅炉飞灰含炭量超高将导致固体不完全燃烧热损失增加,锅炉热效率降低,降低灰渣的综合开发利用价值。为拓宽灰渣综合利用领域,提高锅炉热效率,通过对锅炉运行参数进行调整,测试在不同工况下灰渣含炭量的变化情况,从而确定降低灰渣含炭量的最佳运行工况,最终降低锅炉灰渣含炭量。
    
    降低锅炉灰渣含炭量课题小组由生产部、供热和中化车间组成,并测试将共分六个阶段完成:
    第一阶段,将床温控制为930℃,操作范围为900~950℃,其它参数保持在正常指标范围不变。
    第二阶段,床温控制为930℃,保持一次风量为41~43km3/h,逐步将二、三次风总量提至与一次风量相等。
    第三阶段,床温控制为930℃,保持一次风量为41~43km3/h,进一步将二、三次风总量提至总空气量的55%,即50 km3/h左右。
    第四阶段,逐步将床温提至950℃,操作范围为930~970℃,其它参数保持在正常指标范围不变(由于此时控制温度接近于给煤机的联锁值所以应严密监视床温变化,严防超温事故的发生)。
    第五阶段,床温控制为950℃,保持一次风量为41~43km3/h,逐步将二、三次风总量提至与一次风量相等。
    第六阶段,床温控制为950℃,保持一次风量为41~43km3/h,进一步将二、三次风总量提至总空气量的55%,即50 km3/h左右。

    测试期间对中化灰渣取样分析的要求:
    在每次参数调整后的第二天11:00、15:00、17:00分别对渣、电除尘器前三个电场的灰进行取样并及时送样进行分析。

    测试期间对工艺车间的要求:
    1、以3#锅炉进行测试,每一项目的测试连续进行36小时,即从第一天的8:00到第二天的20:00。
    2、测试期间3#锅炉负荷维持60~70t/h,系统负荷由其它锅炉调整,涉及的指标暂不纳入考核。
    3、测试期间,电除尘器运行Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ电场,停运Ⅳ电场。
    4、工艺各班必须严格按方案要求配合测试,精心操作,出现异常情况时应首先保证装置的安全运行,并及时向车间反映。
   
    目前减低锅炉灰渣含炭量测试方案已于8月6日正式开始实行。