十年“烧煤” 璞玉初成
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时间:2022-08-12 浏览:1608 投稿:党政工作部 文作者:文/甲醇车间 杨丽萍 图/党政工作部 胡良平 文作者二: 文作者三: 图作者:文/甲醇车间 杨丽萍 图/党政工作部 胡良平 图作者二: 图作者三:

 

    2022年6月25日,甲醇车间中控室人山人海,不时响起激昂欢快的锣鼓声,每个人的脸上都洋溢着灿烂的笑容。这一天是煤气化、甲醇装置投产以来首次安全稳定连续运行200天的日子,公司领导、各单位代表纷纷到装置生产现场祝捷。

 

    也许有人会问,这个200天有什么特别的意义吗?200天,对于很多人来讲只是个数字,然而这个节点对于煤化工行业来说,对于崇尚“百日红”精神的水富云天化人来说,却是极其不易的一步!从2012年6月装置建成投产至今,十年征程才结出这一“硕果”。

 

 

烧煤也要技术

 

    煤气化,顾名思义就是将固态的煤在高温下燃烧转化成气态的粗煤气。咋一看和咱们烧蜂窝煤很相似,也就点个火的问题,然而工业上的煤气化远不止这么简单。

 

    “装置建设初期,公司不仅经常组织开展煤化工项目专项技术培训,还协调安排我们去天安化工进行了数月的实操学习。”煤气化操作人员张占涛说:“即便如此,当我们自己的装置投产运行时,操作中的艰难度也是我们始料未及的!”

 

    “三天两头就来一次开停车,开车忙,停车抢修更忙,那段日子真的只能用‘艰辛’来形容。”回忆起投产初期的情景,煤气化技术员杨德辉依然感触颇深:“装置刚投产的时候能运行上20天,就已经是一件非常非常不容易的事了!”

 

    “那时煤气化装置不稳定,作为后序工段的甲醇装置要保证稳定就更难了。”甲醇主控操作人员贺萍说道:“就拿变换系统来说吧,接收过来的粗煤气组分随时在变,操作人员必须每时每刻盯着参数进行调整,已经无法形容当时的精神压力有多大了。”

 

    在煤气化装置建设时期,正是传统化工向现代煤化工产业大规模转型之际,新工艺、新流程、新操作,几乎没有成熟经验可借鉴,技术人员能做的也就是日复一日地加班加点攻关钻研,与各种突发问题“过招”,在不断地尝试中总结经验。刚投产的两年间,设备冲刷、堵渣、腐蚀严重,生产过程不稳定、不连续,操作人员一直处于“救火”式工作状态,上一秒可能只是系统波动,下一秒装置就已经故障跳车了。公司总经理兰洪刚感慨万千地说:“装置刚投产就遇到气化炉点火烧嘴和开工烧嘴无法正常运行的问题,一点火筒套就被烧坏,基本上点一次烧坏一次,火都点不起来,何谈把煤‘气化’。”

 

    就是在这样的压力之下,公司上下同心,携手攻坚,设备检修、电仪维护、生产工艺协同配合,全方位、多角度、系统化分析出现的问题、相互交流探讨、总结固化成果。经过大量的探索实践,逐步摸清了装置频繁波动跳车的原因,一个个阻拦装置运行长周期的问题被攻破,一套套行之有效的改进方案开始实施,装置综合性能得到极大的提高,从“满月”走向50天、60天”……

 

 

煤质才是关键

 

    装置的运行时长在不断地增加,可是离装置“百日红”长周期目标仍有很大的距离。煤烧嘴罩经常损坏泄漏,气化炉十字吊架积灰严重等问题成为影响装置长周期运行中新的“绊马索”。

 

    2014年至2019年间,引起煤气化装置停车的诸多原因中,因气化炉烧嘴罩频繁烧损导致的停车次数就达到了一半。煤炭固有物质属性,无论采用哪种形式,决定了其对生产用设备、仪表阀门、管线都存在一定的磨损以及化学反应的不确定性。

 

    从过往的经验来看,见招拆招解决不了深层次问题,必须从源头进行治理。为此,公司将多个参数进行了重新梳理,特别是对煤的特性曲线、煤线速度、煤粉粒度、氧煤比、石灰石添加等多个关键进行综合分析,最终确定了原料煤的品质是影响装置实现长周期运行的主要因素。

 

    为保证原料煤煤质,公司多次召开专题会进行研讨,对原料煤采购标准进行数次修改,再辅以反复实践论证,总结不同煤质对气化炉运行的影响,并对原设计工艺进行大胆创新,给出适合这套装置运行的配煤方案。

 

    “每次换煤,我们都有相应的换煤方案,从煤炭进入仓库开始,我们就有严格的堆放规定,如何混堆、如何配烧、在操作时不同煤的属性大体如何,我们都整理出了关键的控制参数。”煤气化技术员柏仕成说:“不仅如此,我们还全程监控,适时对操作人员进行技术指导,确保装置运行情况在掌握范围内。”

 

    通过煤炭的合理配烧及参数优化控制,煤气化、甲醇装置从2020年4月起至今再也没有出现因烤嘴罩泄露而停车的情况。从煤炭收贮到配煤、输煤操作,从磨煤机启动时间到石灰石添加比例、氧煤比的精确控制,水富云天化人用精益求精的执着推动装置向着“百日红”常态化的方向上不断迈进。

 

 

保供成为命门

 

    100天!166天!182天!装置安全稳定运行长周期纪录在不断的刷新。正当大家沉浸在装置越开越稳,“百日红”趋于常态化的喜悦中时,一场更加严峻的考验席卷而来。

 

    2020年1月,在煤气化、甲醇装置收获开年第一个“百日红”之时,突如其来的新冠肺炎疫迅速爆发并蔓延全球。疫情不仅使经济发展受阻,人们的生活、工作也受到巨大影响。此时正值冬季,煤炭需求旺盛,然而受疫情影响,煤炭的生产、运输也面临困境。煤气化装置采用壳牌煤气化工艺,以云南镇雄无烟煤作为设计煤种。地域性的煤种要求、原料煤的供给紧缺,使得装置运行举步为艰。

 

    原料煤断供成为悬在水富云天化人头上的一把达摩克利斯之剑。越是艰难越向前,在这种特殊环境下,公司迅速成立原料煤结构调研组,到贵州、山西等产煤大省进行调研,并对当地煤炭进行数据分析,结合现配煤方案展开不同煤质的配比实验及分析评价,对价格、交通、运距等因素进行全面评估,在最短的时间内拓宽原料煤采购渠道,推进原料煤结构调整,不仅成功将贵州煤和山西半烟煤纳入装置使用范围,同时还制定了《煤气化装置山西半烟煤混堆与配烧方案》,为装置长周期运行打下坚实的基础。

 

 

    煤气化的世界里,从来没有“容易”二字。如今,煤炭价格持续“高热”,给煤气化、甲醇装置带来巨大的成本管控压力。唯有迎难而上才能迎刃而解,公司将继续传承和发扬“百日红”精神,秉承“今天再晚也是早,明天再早也是晚”的效率意识,围绕“打造制造业标杆企业”“打造长江源头保护标杆企业”战略目标,化压力为动力,持续推动降本增效、绿色转型,以起跑就是冲刺的拼搏之姿和高昂斗志奋进新征程,努力构建高质量新发展格局!