传承“百日红”精神 圆长周期梦想
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时间:2020-06-28 浏览:729 投稿:党群工作部 文作者:文/化肥车间 昝清军 图/化肥车间 夏古文 党群工作部 胡良平 文作者二: 文作者三: 图作者:文/化肥车间 昝清军 图/化肥车间 夏古文 党群工作部 胡良平 图作者二: 图作者三:
    今天的金沙江,清亮如昔,滚滚东流;今天的水富云天化,深改如虹,稳步向前;今天的化肥装置,晶莹如瀑,蓄势待发。
 
    有这样一个团队,他们坚持传承老一辈精神,装置长周期运行的纪录不断被刷新;他们坚持让创新始终闪亮,让老装置焕发出了勃勃生机;他们坚持让管理先行,成为团队进步的助力;他们坚持让人才无忧,团队活力倍增;他们坚持改革之心不动摇,艰难闯出一条转型升级之路;他们更坚信未来可期,并同舟共济,聚众之智,借众之力,扬帆起航。
 
    他们就是公司2018-2019年度杰出团队--化肥车间。
 
    他们用执着的信念和实际的行动打破了记录,用智慧和汗水不断刷新纪录,用“456天”“457天”“458天”.一连串的数字见证着“奇迹”。
 

 
坚持弘扬“百日红” 铸就团队灵魂
 
    40多年前的金沙江畔,前辈们不负众望,在当时极端艰苦的条件下,仅仅二年时间,一个现代化的工厂建成投产。经过消化和吸收,1979年4月7日,尿素装置即成功实现了云天化史上第一个“百日红”,并从此拉开了云天化人争创“百日红”的大幕。
 
    一直以来,化肥车间紧紧循着前辈们的脚步,让“百日红”精神深深扎根于新一代化肥人心中。两年来,他们不断优化资源协同,强化生产组织,细化维护管理,在各自的岗位上贡献着智慧和力量。日复一日严格执行四级巡回检查,不敢有一丝一毫的麻痹和大意,及时发现并解决深层次隐患;将“沉三秒”三字自始至终落于实处,无论是严寒酷夏,还是夜半朝霞,不曾有过一次失误。
 
    付出总会有回报,2018年车间成功实现2个装置运行百日红,2019年更是超额完成公司下达的“百日红”目标,实现5个“百日红”。其合成氨装置更是成功实现投产以来第8个300天并继续运行,且提前完成了2019年度生产任务,这些都与化肥人坚持传承和弘扬“百日红”精神是分不开的。每一次“百日红”的实现都是进步和超越,成为指引化肥车间继续前进,奔向更高目标的“集结号”,铸就了化肥这个团队心中永不磨灭的灵魂。
 

 
坚坚持让管理先行  夯实团队基础
 
    2016年,面对严峻的内外部形势,水富云天化开启了前所未有的内部改革大幕,对组织机构和人员配置进行了大幅优化调整。由此带来的管理理念、工作方式和人力资源的变化让人猝不及防,团队融合,标准不一成为一个重要课题。
 
    为适应新形势下的发展需要,化肥车间对原组织管理制度进行全面清理,整理合并,清除冗余。首先对已使用多年的车间核心管理制度《化肥车间综合考核办法》等车间管理细则进行全面修订,做到单位融合,制度先行。接着将对车间生产维护质量影响较大的《化肥车间工艺指标管理细则》进行精细化修订,在满足公司控制指标的基础上,收窄工艺操作窗口,进一步优化工况,并将其纳入日常监控和管理,侧重于帮助班组分析查找原因。
 
    接下来,为提升车间团队驾驭装置安全生产能力,提高标准化管理水平,新增和修订了《化肥车间尿素装置备用设备管理办法》《化肥车间装置巡检、装置缺陷整治管理细则》《化肥车间重要操作确认管理细则》等管理细则。
 
    2019年车间组织修订和完善了车间管理细则大35项,管理制度的细化和完善,为有效推进了车间各项工作的有序开展和推进,为优化工作业务流程,提升工作业绩提供了可靠的保障,紧跟公司改革步伐,团队朝着精细化、标准化管理,打造专业化队伍,创造一流业绩的目标稳步推进。
 

 
坚持让创新闪光  创造团队效益
 
    精益生产,达于至善,是公司的管理理念,更是化肥团队持之以恒的追求。但要在已运行40余年的装置做出创新之举,需要的可不仅仅是一点点努力和某一个思维的闪光点,为此团队主动出击,搭建创新平台,强化过程激励,突出价值创造导向,引导员工积极主动创新的同时,让团队的生产管理、技术管理、设备管理、安全环保管理等全方位积极介入,集众之智,让点子进化为金点子,让创新始终闪光,积少成多,团队的“生产高效、降本增效、提升质量”目标也就有了保证。
 
    2019年初,尿素循环水系统改造结束,仅此一项一年就可为公司节约近150万元的电费;《关于回收尿素装置水解净水热能的建议》的投用创造直接效益约61.4万元/年;小改造《合成氨装置优化转化夹套水工艺流程的建议》的成功投用也能产生约2.3万元/年的经济效益。
 
    有这样一个点子,认为循环水温度控较为粗放。简简单单一句话,经过技术上比对过往数年历史数据后认为可行,为此团队严格控制好凉水塔风机运行台数与开停时间,收窄控制区间,使循环水出水温度始终在23~26℃之间,仅此一项就能使合成氨装置每小时就可节约蒸汽消耗约5吨。同样的控制理念还被同时运用到了空压站的运行机组管理上,每天可节约用电近180度。
 
    两年来,随着各种金点子的成功应用,技术上的持续创新,操作上的精益求精、成本控制上的深度挖潜,化肥装置生产成本控制有了成果。2019年,合成氨可控成本较预算可控成本低11.12元/吨,尿素可控成本较预算成本低7.28元/吨。为公司节约了近1000余万元的成本,创造了来之不易的、可观的团队效益。
 

 
坚持让人才无忧  提升团队活力
 
    企业的竞争归根结底是人才的竞争,团队始终将人才培养放在了关键位置,让有才之人有用武之地,有晋阶之梯,无后顾之忧,激励员工学习和进步,提升团队活力,建立起后继有人的可持续的人才队伍。
 
    结合当前公司改革和发展要求,团队细化了人才培养方案,着力解决车间技术力量后备薄弱,人员断层的矛盾。计划性的推进车间人才培养工作,从选拔、培养、激励、等关键环节入手,全力做好核心岗位人才培养和素质提升工作,做好人才储备增量工作和存量提质工作,强化技术培训特别是后备工程技术人员、后备主控、后备班长岗位人员的培训培养,辅以岗位人员业务能力提升和思想引导工作,致力于提升团队当前和未来的专业化水平。
 
    两年来,车间培养主控顶岗人员2人、班组长3人、后备主控人员4人、后备班长5人、后备技术员3人。向公司安环部、综合管理部、经营部等相关部门输出了8名相关专业人才,有效助力了团队和公司的发展需求。
 

 
坚持新产品之路  勾画团队未来
 
    化肥装置从它诞生的那一刻起,它就一直走在行业的前排,成为当之无愧的排头兵。40多年后,随着前科学技术发展的日新月异,化肥装置在消耗、节能、安全环保等方面临着越来越多的挑战和困难,改革转型成为了必然。
 
    2014年,水富云天化举全公司之力,抽调各专业精英骨干,深入田间地头、实验室、销售市场以及生产现场,收集各类数据,结合云贵高原土质及农产品特点,最终确定在化肥装置生产含有腐植酸、锌、硼等农作物所需元素的新型尿素产品。化肥车间临危受命,在没有经验可循,没有技术可查的艰难情况下,成功克服各种困难,于2016年4月成功生产2.8万吨“活化增效2代”尿素产品投放市场,开启了转型升级之路。
 
    2018年,根据市场需要,化肥车间再次阵前受命,对新型尿素产品生产进行升级,圆满完成以锌腐酸尿素、聚谷氨酸增效3代、螯合钾锌硼增效3代尿素为配方的尿素产品共计9.3万吨。在完成新型尿素产品后,11月还首次顺利完成了公司下达的2900吨车用尿素颗粒的生产工作,产品质量合格率达到100%。
 
    2019年,化肥又组织生产了第二代锌腐酸尿素20042吨,聚谷氨酸增效3代尿素9924吨,螯合钾锌硼增效3代9919吨,克服原料不稳定等诸多困难,圆满完成生产任务的同时,产品质量合格率全部达到了100%。11月在又完成了570吨液体车用尿素的首次生产和1200吨固体车用尿素的再次生产,产品质量100%合格。
 
    一路风雨见证一路艰辛,一路拼搏换来一路阳光。40多年来,在一代代人的努力拼搏下,云天化从无到有,从水富到遍迹祖国大江南北,化肥装置为公司的发展和壮大做出了不可磨灭的贡献,也成就了一支又一支的优秀团队。新一代的化肥人,在他们持之以恒、矢志不渝的坚持下,夯实基础,创新迭起,成绩斐然,无愧于“杰出团队”的称号。站在新的历史起点,乘着公司改革的春风,化肥人将聚焦未来,顺着勾画的蓝图,朝着心中的梦想,扬帆远航!